发布时间:2020-05-25 15:36:57.0 阅读人次:3339次 【打印本稿】
年少时的陈秀伟住在修建部厂区里,每天都能看到不远处父辈们锉、削、锯、钻、铆的身影。在那个物资匮乏的年代里,老师傅们运用精湛的技艺,制作精密零件,将一块块黄铜黑铁、坏损设备化腐朽为神奇,给陈秀伟留下了深刻印象。
1996年,轧钢专业毕业的陈秀伟成为棒材厂一名钳工。曾经家属院的耳濡目染和厂里浓厚的比、学、赶、超氛围让他很快融入其中。“几把锉刀、手锤、卡尺,几个小伙子工作台前凑一起就是一场小型的技能比武。”陈秀伟回忆道。
在一次工件互配考试中,陈秀伟败下阵来,当人群簇拥着胜利者散去,陈秀伟拿起两个配件凝望良久。从测量到划线,从锯切到锉削,一道道地追溯原由,回忆细节。最后,他发现原来是在凸件与凹件互配环节,对方先将凸件的各个要求的相关尺寸做到标准下限,再与凹件互配锉削精修,将各尺寸做到精度要求,而自己只是将凸件与凹件都做到尺寸范围内再去修配,等到可以互配时各相关尺寸已经超出精度要求范围内,陈秀伟这才明白失败的原因。为此,他潜心钻研《机械基础》《钳工基础》《金属工艺学》等理论知识,并利用工作间歇在钳工台前割、磨、锯、錾,将理论知识与实践技能融合贯通。经过日复一日的勤学苦练,陈秀伟相继取得了钳工中级工、高级工、技师技能等级认定,2015年更是获取了钳工高级技师技能等级认定,成为集团公司少数的钳工高级技师之一。
2016年4月,陈秀伟被调往机动车间圆棒前区担任副工长,负责圆棒前区的日常检修管理工作。为尽快摸清新设备的原理和工艺,陈秀伟自学CAD制图,画图跟踪研究,在学习和实践中不断总结经验。为提高前区班组执行力,降低设备故障率,陈秀伟带头做好设备点检、用好设备管理系统,同时,严控设备预装质量,杜绝预装设备上线后因装配质量出现故障。经过2年的努力,区域内设备故障不断减少,设备长期处于稳顺运行状态。2016年到2018年,非计划工时从原来的182.4分钟/月降到2018年103.7分钟/月。工作之余,他还带领组员不断推进修旧利废小改小革,完成修旧利废价值达255.93万元;参与改善提案25项,其中《圆棒4V减速机轴承改进,延长减速机使用寿命》提案为棒材厂创效9.95万元/年;参与的《优化导槽底板倾角、随规格调整前后导槽标高来避免倍尺剪切弯曲》项目,彻底解决了困扰圆棒多年的小规格圆钢倍尺剪切弯曲难题,使小规格圆钢成材率提高了1.1%,年效益达91.1万元/年。
扎根生产一线的陈秀伟用一手绝活救活了一台台昂贵的设备,为生产线解决了一次又一次的疑难急症。2018年12月,一棒冷床不动作导致全线无法生产,由于冷床区刚改造完且设备众多,故障点排查极为困难,在自查近4个小时无法确定故障位置后。陈秀伟凭着多年的现场经验,认定是主传动涡轮减速机出了问题,于是带领钳工对冷床主轴中部联轴器进行进一步拆解,在确认北端东侧蜗轮箱卡死后,决定甩开北侧蜗轮箱,仅用2个小时就使冷床恢复动作。
由于技术精湛,2019年2月底,陈秀伟受邀到漳州闽光公司进行技术支援。面对漳州闽光机修作业区80%以上都是新人,多数职工没有从事过类似工作,甚至没接受过专业知识学习等状况,陈秀伟二话不说,通过“识枪辨炮”、“搭台筑垒”、“小马过河”等系列方法,以学促做,以做践学。经过两个多月的传帮带,青工们业务能力和技术水平得到提升,为漳州闽光稳顺运行提供了强有力的保障。
陈秀伟以孜孜不倦的学习、一丝不苟的专注、尽责履职的坚持,续写着钢城匠人最质朴的品质。
人物链接:
陈秀伟,棒材厂机动车间圆棒前区副工长,钳工高级技师。2016年度,荣获公司“先进生产(工作)者”荣誉称号;2019年度,荣获公司 “先进标兵”荣誉称号。(陈娟 卢新育/文 通讯员 陈娟/摄)